深圳新闻网2023年8月23日讯(记者 贺靛婧 通讯员李梦霞 王勇)为推进宝安区工业企业挥发性有机物(VOCs)治理减排工作,本期,深圳市生态环境局宝安管理局(以下简称“宝安管理局”)将对VOCs治理示范企业——联正电子(深圳)有限公司全线升级减排工艺的案例进行深入解析,以供其他从事电源、电源系统及相关组件、电源管理类设备制造的企业参考借鉴。
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摘要:联正电子(深圳)有限公司是一家专注于不间断电源、电源系统及相关组件、模块及电源管理类设备制造的知名企业。该企业以环境保护和可持续发展为使命,致力于引领电子元件制造行业的绿色转型,通过替代原辅料和采用先进工艺,成功地将传统的“钢网”清洗工艺改为更为环保的方式,取得了卓越的成就。在工艺路径方面,该企业采用氮气保护锡炉替代传统锡炉,并在末端升级方面引入“预处理+沸石转轮+CO催化燃烧处理”技术,有效减少了有机挥发物的排放,成为VOCs治理的样板企业。
企业基本信息
企业主要制造不间断电源、电源系统及相关组件、模块及电源管理类设备,其主要产生VOCs的生产工序为波峰焊、SMT贴装和喷胶等。为做好减排工作,该企业末端废气采用“干式过滤+水喷淋+沸石转轮吸附转催化燃烧处理”的组合工艺,改造后VOCs年排放量吨,同比下降了吨。
VOCs治理示范亮点
源头减量:企业积极探索清洗剂替代方案,经过测试和实验,最终选择了VOCs含量仅为20%的“钢网”清洗剂,以替代高挥发性的溶剂型清洗剂。
新(右) 旧(左) 清洗剂
【推荐理由】“钢网”清洗剂在原辅料替代过程中的主要优势:
环保效益:钢网清洗剂VOCs含量为20%,相较于原有VOCs含量为90%的溶剂型清洗剂,钢网清洗剂中影响VOCs排放的成分降低70%。
经济效益:企业投入了16万元购置“钢网”自动清洗机及配套原辅料后,比改造前节省了80%的人工成本,且生产效率提高了2倍。
工艺升级:企业针对VOCs主要排放的焊锡生产工序,全线升级采用了“氮气保护锡炉”替代传统锡炉,由于氮气保护锡炉采用冲入氮气进行加热,相对于传统锡炉的开放燃烧方式,可减少约67%的助焊剂用量,并且可以有效减少氧气接触,防止锡炉内的锡受氧化,减少锡炉内氧化产物对产品的污染。
氮气保护锡炉
【推荐理由】氮气保护锡炉替代传统锡炉有以下优势:
环保效益:根据企业统计数据,旧设备助焊剂消耗量约/小时,新设备助焊剂消耗量约/小时,减少了约67%的助焊剂用量,VOCs产生量减少约60%。同时可以通过控制氮气流量和温度,减少能源的消耗,提高能源利用效率。
经济效益:企业将4台传统锡炉更换为氮气保护锡炉共投资约320万,由于氮气保护锡可以通过控制加热速度和温度均匀性,从而减少生产周期和产品质量问题,物料成本减少20%,良品率增至90%,从长远发展来看能为大幅度减少了经济成本。
末端改造:企业排放废气主要包含焊锡废气、喷胶废气和清洗废气等,成分复杂,原有治理设施去除效率较低,缺乏针对性,无法满足VOCs处理达80%要求,而且会产生大量的废喷淋液和废活性炭等危废品,因此企业将末端设施升级为“预处理+沸石转轮+CO催化燃烧”处理工艺,减少废气排放,对空气改善有正向作用。
预处理+沸石转轮+CO催化燃烧
【推荐理由】“预处理+沸石转轮+CO催化燃烧”处理工艺有以下优势:
环保效益:企业由原本“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”组合处理工艺升级为“预处理+沸石转轮+CO催化燃烧”组合处理工艺,废气去除效率达到85%,提升约%。
经济效益:企业投资200万进行废气治理设施升级,相较原本“老三样”,RCO使得活性炭在设施里不断吸附脱附,循环使用,减少物料成本,并通过电加热方式助燃,余热可返回烘道,可降低原烘道中消耗功率,也可做其他方面的热源。
在上述改造过程中,联正电子(深圳)有限公司作为UPS不间断电源制造的领军企业,积极探索经济发展和VOCs治理,不断提升治理水平,树立了良好的示范,为行业可持续发展做出了重要贡献。在此,宝安管理局也呼吁其他企业履行环保主体责任,加强环境保护意识,共同践行绿色生产,共创清洁、健康、可持续的高质量发展环境。